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工艺技术|双层袋布免烫吸风贴袋模板的研究
 
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  凯源恒瑞监控>>首页>>工艺技术|双层袋布免烫吸风贴袋模板的研究
 

    近期,我公司生产一款西装背心产品,该产品在工艺上具有较高的标准。特别是其口袋部位,该贴袋是双层面料,面料和里料先要暗勾后再翻压、整烫。要求袋角缝制圆润,口袋装饰线与袋口需保持水平,同时左右口袋不能有高低、宽窄的情况,口袋里布不得外露。

    这一系列高标准要求导致该工序缝制过程相对复杂,对操作工的技术水平和操作精细度提出了较高要求。在大货生产过程中,口袋缝制的多道工序叠加影响最终产量的稳定性,使该部位成为影响整条流水生产效率与品质的瓶颈。多次受到客户的投诉,质量不稳定,产量也达不到要求,合格率只达到43%。

    为落实公司生产要求,以稳定产品质量,提高生产效率,我们根据免烫吸风原理并进行拓展,设计出“双层袋布免烫吸风贴袋”模板,解决了生产过程中的瓶颈,质量和产量都得到有效的提升,现将该模板研发情况简单介绍如下。


    在生产某客户一款背心系列产品,该背心有三个贴袋,而且该口袋为双层面料,面料和里布先要进行暗勾,再进行翻压、整烫,该部位的缝制需经过六道工序。
    首先,完成口袋面布与里布进行暗勾,随后依次完成口袋圆角修饰、外翻、整烫、对大身裁片进行口袋点位标记,最后,操作工将口袋贴合至预定位置,完成整个缝制流程。在按照上述生产流程的情况下,单个口袋的缝制过程耗时92秒,而一件成衣有三个口袋,均需经历此缝制流程,故整体缝制效率相对较低。



    (一)研发方向

    为了满足厂家质量要求,提高背心产品贴袋工序生产效率及产品品质,针对现状我们提出以下方案:

    方案一:按照传统做法,安排2名辅工、1名模板工、2名一级机工正常生产,同时强化相关操作人员的技能培训和质量意识。

    方案二:合并相关工序,简化工艺流程,利用吸风负压原理,配合模板,使袋面、袋里暗勾、翻压、整烫等工序在一块模板上进行,用全自动模板机进行缝制,将六道工序集中到一道工序上来,以提高效率和稳定加工产品的品质。

    (二)方案讨论

    方案一:按照传统做法,继续人工进行生产

    在对相关操作人员进行了一段时间的技能培训和质量培训之后,我们发现产品的生产效率和质量确实得到了一定的提升。尽管如此,完成整个生产流程仍需耗时82秒,且效率提升空间也有所变缓。同时,我们亦注意到,部分质量问题,诸如里布外露、口袋位置不正、圆角处理不圆等问题依然存在。

    方案二:研发新型模板

    考虑到口袋在缝制工序中所需使用的操作工较多,且这些操作工所具备的技能水平高低不一,质量难以达到统一标准,加之在此过程中存在着许多不可控的因素,给生产带来一定影响。为了有效地解决这些问题,我们决定研发新型模板,来提高缝制工序的效率和质量。

    1、研发构思

    我们在普通免烫吸风贴袋模板的设计理念的基础上,对原有的模板进行拓展,设想在原来吸风模板的基础上能否添加折叠功能,来替代口袋面、里料的暗勾工序,经过多次的试制和不断改进,最终成功研发出“双层袋布免烫吸风贴袋模板”。

    该模板创新性地实现了口袋面、里布裁片的精准定位与固定,操作工只需将裁片放置于模板的对应区域,利用模板与吸风的协同作用稳固口袋形状。随后,通过翻折模板,口袋面、里布的两片裁片能够精准对位,合二为一。

    再依据模板上的点位,将大身裁片反向放入模板预制的位置,合上模板,将其送入全自动模板机,即可高效完成缝制工作,整个流程简洁高效,极大地提升了生产效率与产品质量。

    2、设计原理

    将袋里和袋面先按照要求进行拼接,然后利用吸风负压和模板定型原理,在模板上摆好口袋裁片,启动风机吸风,使袋面和袋里在模板上同时被吸风吸成预制的尺寸,用辅助压板,压住缝头,通过对称性原理,把袋里翻转过来,使袋里和袋面重合,袋里稍小于袋面,再放置大身裁片后送至运模机进行缝制。

    3、模板外形图


    4、模板操作展示



    经过一段时间的使用,我们注意到口袋装饰线及暗勾袋里布的制作流程中,其缝制后的口袋尺寸与形状对双层袋布免烫吸风贴袋模板面的使用效果具有直接影响。

    具体而言,这些因素可能引发漏毛、装饰线与暗沟线不平行等质量问题。为有效解决这些质量问题,我们专门配套设计了一套定位模板,该模板的应用,使得装饰线与里布的暗勾缝制工作得以在模板的辅助下先行完成,从而成功解决了上述质量问题,确保了产品的工艺品质。




    通过对比分析图表,我们可以清晰地看到,应用模板后,劳动工序得到了显著的优化,原本烦琐的6道缝制工序被精简为3道,大大提升了效率,产品下线合格率也有较大的提升,同时,单个口袋的缝制时间也实现了进一步缩减,仅需74秒即可完成。


    经过一段时间的实践,我们进一步发现,模板的使用在提高效率方面仍具有巨大的潜力。结合吸风模板的使用情况,我们对相关工序进行了深入细致的测试分析。结果显示,模板机的运行时间存在一定空闲,实际上仅用32秒即可完成缝制任务。然而,与此形成鲜明对比的是,人工摆片时间却长达60秒,这成了制约整体效率提升的瓶颈。

    为了打破这一瓶颈,我们不断优化了措施,增派一名辅工专门负责摆片工作,并将这一工序纳入模板工序组进行统一管理。调整后单个口袋缝制时间缩短为51秒,这样的调整不仅有效缩短了整体生产周期,还进一步提升了生产线的灵活性和协同作业能力。

    公司经过本次模板升级研发后,不仅降低了人为操作带来的时间损耗,也使得生产设备发挥其最大的生产效率,把费人费时的劳动工序转变为省时省力的高效状态,明显提高了劳动效率。

    同时模板的使用也把复杂工序简单化,进一步缩短了上手时间,提高了效率。最后通过对双层袋布免烫吸风贴袋模板的使用,生产产品质量稳定,效率得到有效的提升,得到了客户的一致认可,取得了较好的经济效益和社会效益。
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